report_trenazher.pdf
(
777 KB
)
Pobierz
<4D6963726F736F667420576F7264202D20CEF2F7B8F220EFEE20F2F0E5EDE0E6B8F0EDEEECF320FDEAF1EFE5F0E8ECE5EDF2F35F66494E414C5F2E646F63>
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
КОМИССИЯ ПО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАССЛЕДОВАНИЯ АВИАЦИОННЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ
ОТЧЁТ
по результатам проведения тренажёрного эксперимента
На основании Задания Председателя комиссии по расследованию катастрофы самолёта
Ту-154М б/н 101 Республики Польша, произошедшей 10.04.2010 г. при заходе на посадку на
а/д Смоленск «Северный», 7 июля 2010 г. на базе УТЦ ОАО «Аэрофлот» (Шереметьево-1) был
проведён тренажёрный эксперимент.
1.
ЦЕЛИ ЭКСПЕРИМЕНТА
1.1.
Оценка возможности ухода на второй круг в автоматическом режиме вне действия
курсоглиссадной системы.
1.2.
Оценка характеристик ухода на второй круг в автоматическом режиме при полёте с
задействованной курсоглиссадной системой по II кат. ИКАО.
1.3.
Оценка параметров полета самолета Ту-154М в продольном канале при уходе на второй
круг с различных высот (100м, 60м, 40м, 20м).
2.
ПОДГОТОВКА ЭКСПЕРИМЕНТА
2.1.
Эксперимент проводился в соответствии с Программой эксперимента, утверждённой
Председателем комиссии по расследованию 6.07.2010 г.
2.2.
Эксперимент проводился на базе УТЦ ОАО «Аэрофлот» на комплексном тренажёре
самолёта Ту-154М.
2.3.
В процессе эксперимента воспроизводились начальные условия полёта самолёта Ту-154М
б/н 101 при заходе на посадку на аэродром Смоленск «Северный»: имитация видимости
30х350 м, вес самолёта 78000 кг, вес топлива 11 т, центровка 24.2% САХ, закрылки
выпущены на 36°, шасси выпущены, автопилот по тангажу и крену включен, автомат тяги
включен.
2.4.
Имитация заходов на посадку выполнялась на полосу аэропорта Шереметьево с курсом
МК=66°.
2.5.
Эксперимент на месте КВС (левого пилота) проводил заместитель Генерального
директора — начальник ЛИЦ ГосНИИ ГА, заслуженный лётчик-испытатель РФ,
Р.Т. Есаян. В проведении эксперимента участвовали заместитель Председателя КРАП
МАК, Заслуженный пилот СССР Г.А. Ячменёв, специалисты КНТО РАП МАК,
Уполномоченный представители Республики Польша и его советники.
2.6.
Перед началом работы участники эксперимента провели брифинг и согласились с
программой проведения эксперимента.
2.7.
Параметры полёта самолёта в ходе эксперимента регистрировались средствами
программного обеспечения тренажёрного комплекса в объёме, предусмотренном
разработчиками.
2.8.
При проведении эксперимента в кабине самолёта проводилась видеозапись показаний
приборов.
2.9.
Техническое обеспечение эксперимента проводилось сотрудниками УТЦ ОАО
«Аэрофлот».
3.
ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА
3.1.
В ходе эксперимента было проведено 7 заходов на посадку с выполнением уходов на
второй круг.
Исполнитель: С.В. Зайко
Версия: 8, 26.07.2010 18:08
Стр. 1 из 9
3.1.1.
В процессе первого захода проводилось снижение самолёта с удаления 6 км с высоты
400м с установившейся на конечном участке вертикальной скоростью снижения -9 м/с
при Vпр≈300 км/ч. Закрылки выпущены на 36°, шасси выпущены, автопилот и автомат
тяги включены. Частота ILS аэродрома посадки на обоих комплектах не устанавливалась.
Кнопки «ЗАХОД» и «ГЛИССАДА» не горели. На высоте 100 м (по радиовысотомеру)
несколько раз была нажата кнопку «Уход» на штурвале. Реакции самолёта и систем не
последовало. После этого (на высоте менее 20м) была предпринята попытка по уходу на
второй круг, закончившаяся столкновением с землёй.
3.1.2.
При настройке частоты ILS аэродрома захода и на удалении около 9 км на высоте 400 м
произошла автоматическая активация режима «Заход» с включением одноимённой
кнопки. На удалении около 6 км была включена кнопка «ГЛИССАДА» и самолёт перешёл
в снижение с установившейся вертикальной скоростью снижения ≈-4.5 м/с при
Vпр≈275…285 км/ч. На высоте 28 м (по радиовысотомеру) был произведён уход на
второй круг в автоматическом режиме, для чего на штурвале была нажата кнопка «Уход».
Автопилот при этом отклонил руль высоты на половину хода руля, а автомат тяги перевёл
двигатели на взлётный режим, после чего самолёт, потеряв за 3 сек 10 м высоты, перешёл
в набор с вертикальной скоростью 6…7 м/с. Вертикальная перегрузка при этом
увеличилась до 1.3 ед, а угол атаки по указателю АУАСП до 9.3°. Через 5.5 секунд после
начала манёвра закрылки были убраны до 28°.
3.1.3.
В процессе остальных заходов на посадку снижение самолёта проводилось с удаления 6
км с высот 400…420 м с установившейся на конечном участке вертикальной скоростью
снижения -7…-9 м/с при Vпр≈285…300 км/ч. Закрылки были выпущены на 36°, шасси
выпущены, автопилот и автомат тяги включены. Частота ILS аэродрома посадки на обоих
комплектах не устанавливалась. Уход на второй круг предпринимался по достижении
высот 100, 60, 40 и 20 м по радиовысотомеру. При выполнении уходов на второй круг
колонка штурвала отклонялась на себя в основном на половину её хода, РУД
переводились на взлётный режим и, спустя 3…5 секунд, закрылки убирались до 28°. В
процессе ухода вертикальная перегрузка возрастала до 1.5…1.8 ед, а угол атаки до
7.5…10°. Во всех случаях, кроме попытки совершить уход с высоты 20 м, самолёт
переходил в устойчивый набор высоты, теряя после начала ухода 19…23 м высоты.
4.
ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА
4.1.
Параметрическая информация, зарегистрированная в ходе эксперимента была
скопирована с компьютера тренажёрного комплекса в виде текстовых файлов и
обработана с использованием специализированного программного обеспечения.
4.2.
При оценке параметров полёта, полученных в ходе тренажёрного эксперимента, был
проведён сравнительный анализ данных полёта самолёта Ту-154М б/н 101 10.04.2010 г. и
материалов, полученных в ходе эксперимента.
4.3.
Оценка достоверности регистрации параметров полёта проводилась с использованием
видео информации, записанной в ходе эксперимента.
4.4.
В ходе обработки информации были произведены перерасчёты углов атаки в значения
указателя АУАСП, перемещения колонки из мм в градусы. Также было учтено, что на
тренажёре взлётному режиму двигателей соответствует положение РУД около 40°.
4.5.
Высота полёта самолёта была пересчитана в соответствии с моделью рельефа
подстилающей поверхности по курсу захода и представлена на графиках в виде высоты
относительно порога ВПП 66°.
4.6.
Результаты обработки представлены в виде графиков Рис. 1…3.
5.
ВЫВОДЫ
5.1.
В результате проведения тренажёрного эксперимента было подтверждено, что при заходе
на посадку вне действия курсоглиссадной системы ILS, без активации режима «ЗАХОД»
Исполнитель: С.В. Зайко
Версия: 8, 26.07.2010 18:08
Стр. 2 из 9
и «ГЛИССАДА», осуществление ухода на второй круг в автоматическом режиме
(нажатием на кнопку «УХОД») невозможно.
5.2.
В ходе тренажёрного эксперимента подтверждено, что при автоматическом уходе на
второй круг с высоты 30 м при снижении по глиссаде с активированными режимами
«ЗАХОД» и «ГЛИССАДА» самолёт обеспечивает безопасный профиль полёта с потерей
высоты («просадкой») 10 м.
5.3.
В ходе проведения эксперимента было подтверждено, что при заходах на посадку в
условиях, аналогичных условиям полёта самолёта Ту-154М б/н 101 10.04.2010 г. в
Смоленске, с аналогичным профилем полёта с вертикальной скоростью снижения
7…8 м/с, и уходах на второй круг в соответствии с технологией, рекомендованной РЛЭ
самолёта Ту-154М, потеря высоты («просадка самолёта») составляет 20 – 25 м. С высоты
40 м в аварийном полете (без учета возможных препятствий и изменения рельефа
местности по курсу полета) характеристики самолета обеспечивали гарантированный
безопасный уход на второй круг без выхода за эксплуатационные ограничения по
перегрузке и углу атаки.
5.4.
Попытка в рамках тренажёрного эксперимента произвести уход на второй круг при
снижении с вертикальной скоростью -7…-8 м/с с высоты 20 м закончилась столкновением
с землей.
Согласовано:
Эдмунд Клих
Г.А Ячменев
Р.Т. Есаян
С.В. Зайко
Исполнитель: С.В. Зайко
Версия: 8, 26.07.2010 18:08
Стр. 3 из 9
WinArm32 Межгосударственный авиационный комитет Печать: 20.07.2010 9:57:47 #13 Исп. Зайко (#26 212.30.132.115)
Тип:Ту-154М Борт:101 Дата:10.04.10
Ny
РУД3
Ny
РУД2
[ед]
РУД1
1.6
РУД3
1.543
1.35
1.4
РУД2
1.2
РУД1
Ny : Вертикальная перегрузка (тренажёр)
1
[град]
Ny : Перегрузка вертикальная
0.8
90
0.6
80
68.9
0.4
70
60
50
43.3
Vy
40
Vy.
30
РУД1: РУД1 (тренажёр)
[м/с]
20
15.1
20
10
РУД1: Положение РУД 1 дв.
15.2
15
0
3.5
10
5
V
y: Вертикальная скорость (тренажёр)
0
-5
-6.3
-6.3
-6.9
-7.9
-10
X.РВ
Vy.: Вертикальная скорость (расчетная)
-9.3
-15
Xрв
[град]
2
0
Xрв: Отклонение колонки штурвала
X.РВ: Отклонение колонки штурвала (тренажёр)
-2.1
-2.2
-2
Alf.ук
-4
Танг
-6
Танг
-8
-8.3
Alf.ук
-10
[град]
-12
-10.7
25
-14
20.0
20
15.2
15
9.1
10
5
A
lf.ук: Угол атаки указателя (тренажёр)
0
Vпр
-5
Vпр
Танг: Тангаж МГВ-3
Танг: Тангаж (тренажёр)
-2.7
-10
[км/ч]
-15
340
330
320
Vпр: Скорость приборная
310
300
290
290
285.8
Vпр: Скорость приборная (тренажёр)
280
285.8
280
Hвпп
270
Hг
260
[м]
250
440
420
H
впп: Высота относительно ВПП (тренажёр)
407.9
400
380
Закр.л
Hг: Высота геометрическая
360
ЗК
340
[град]
320
45
300
40
Закр.л: Отклонение закрылков ле
в. (тренажёр)
ЗК: Отклонение закрылков
36.0
36
36
280
35
260
30
240
25
28.0
220
20
200
15
180
10
160
5
140
0
120
100
80
70.1
60
40
20
37.7
0
14.4
-20
Время UTC
10:40:00
10:40:10
10:40:20
10:40:30
10:40:40
10:40:50
10:41:00
Рис. 1. Результаты тренажёрного эксперимента самолёта Ту-154М 07.07.2010 г. (уход с 40 метров).
Исполнитель: С.В. Зайко
Версия: 8, 26.07.2010 18:08
Стр. 4 из 9
WinArm32 Межгосударственный авиационный комитет Печать: 20.07.2010 11:22:23 #17 Исп. Зайко (#26 212.30.132.115)
Тип:Ту-154М Борт:101 Дата:10.04.10
Ny
1.834
[ед]
1.6
РУД3
1.4
РУД2
1.2
РУД1
Ny : Ny (тренажёр)
1
[град]
1.005
0.8
90
0.6
80
0.4
70
60
50
40
Vy
30
РУД2: РУД2 (тренажёр)
[м/с]
20
20
10
РУД1: РУД1 (тренажёр)
15
0
10
5
0
Vy: Вертикальная скорость (тренажёр)
-5
-7.7
-10
-6.8
-15
X.РВ
[град]
2
0
X.РВ: Отклонение колонки штурвала (тренажёр)
-2
-4
-2.12
-6
-8
-10
-9.71
Alfa.ук
-12
Танг
-14
[град]
20
15
9.82
10
5
Alfa.ук: Уг.Атаки указателя (тренажёр)
0
Vпр
4.03
-5
[км/ч]
Танг: Тангаж (тренажёр)
-3.4
340
330
320
310
300
Vпр: Скорость приборная (тренажёр)
290
295.2
290.6
280
270
Hвпп
260
[м]
250
440
420
H
впп: Высота относительно ВПП (тренажёр)
412.0
400
380
360
Закр.л
340
[град]
320
45
300
40
Закр.л: Fi Закр.лев. (тренажёр)
36.0
280
35
260
30
240
25
220
20
200
15
180
10
160
5
140
0
120
100
80
60
40
20
19.2
0
-0.0
-20
Время UTC
10:40:00
10:40:10
10:40:20
10:40:30
10:40:40
10:40:50
Рис. 2. Результаты тренажёрного эксперимента самолёта Ту-154М 07.07.2010 (попытка ухода на второй круг с 20-ти метров).
Исполнитель: С.В. Зайко
Версия: 8, 26.07.2010 18:08
Стр. 5 из 9
Plik z chomika:
PISowcy
Inne pliki z tego folderu:
report_trenazher.pdf
(777 KB)
rekomend.pdf
(65 KB)
protokol_msrp.pdf
(55 KB)
medpsiheksp.pdf
(1362 KB)
letn_otsenka.pdf
(1953 KB)
Inne foldery tego chomika:
-->Marsz w obronie TV TRWAM 29 09 2012
►2 MAJ - DZIEŃ FLAGI RP
►G E N D E R
►JAN POSPIESZALSKI
Akowcy (1999)
Zgłoś jeśli
naruszono regulamin